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大型球磨机筒体衬板结构优化及应用

发布时间:2022-12-16 14:38 小李说矿机

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在众多磨矿设备中,球磨机因其磨矿流程短、生产效率高、成本低等优势在各类大型矿山中广泛应用。随着磨矿工艺需求增加、研发设计能力提升及重型装备制造业的发展,球磨机大型化已成为一种趋势。

球磨机是由进料端盖、筒体部以及出料端盖等零件组成的回转体。在设备运行过程中,磨机衬板起到一定的保护作用,防止研磨介质和物料的冲击对筒体的破坏性磨损;同时使物料和介质在抛落及泻落时产生研磨效果,达到粉磨矿石的目的。磨机衬板设计是决定磨机稳定运行的关键因素,其结构合理与否对磨机性能、衬板使用寿命及磨矿效果产生重要影响。随着磨机规格增大和自动化程度的提高,衬板磨损问题已变得越来越突出。衬板断裂、耐磨性差导致衬板更换频繁,使磨矿成本提高、设备运转率降低,最终对磨矿效率产生重大影响。

笔者结合国内某大型铜矿 φ11.0 m×5.4 m 球磨机筒体衬板的实际应用状况,对衬板结构进行改进和优化,以提高磨矿效率,降低综合运营成本。

1 磨机运行工况

φ11.0 m×5.4 m 球磨机是中信重工独立研发的双驱变频磨机,其主要技术参数如表 1 所列。

球磨机主要技术参数

表1 球磨机主要技术参数


碎磨工艺采用目前国内外使用较为广泛的 SABC流程,即一段破碎+半自磨机+球磨机+顽石破碎机。该球磨机为开路系统,经振动筛分级后,筛上顽石不再返回球磨机,而是直接进入堆浸工艺,筛下矿浆经旋流器分级与球磨机构成闭路系统。具体工艺流程如图 1 所示。

SABC 破磨工艺流程

图1 SABC 破磨工艺流程

矿石性质试验对设备选型及最终磨矿工艺流程的确定有直接影响。目前矿石性质试验主要有澳大利亚JK Tech 公司的 DWT 试验、Bond 系列功指数试验、高压辊磨试验及立式搅拌磨试验等。澳大利亚 JK Tech 公司 DWT 试验是对矿石的抗冲击破碎性能进行评估,表征参数为 A×b:A×b 数值越小,矿石越难破碎;反之,矿石易破碎。Bond 理论中 BWi 为球磨功指数,反映了矿石研磨性能的难易程度:BWi 数值越大,矿石越难研磨;反之,矿石易研磨。

通过对该矿矿石属性分析可知,矿石主要为花岗岩型硫化铜矿石。对同规格球磨机、不同类型矿石属性进行对比,结果如表 2 所列。

矿石性质

表2 矿石性质


由表 2 可以看出,与其他 2 种不同种类矿石相比,该硫化铜矿石的破碎、研磨难易程度属于中等水平。

2 原衬板结构

原筒体衬板的结构及排列方式如图 2、3 所示,筒体衬板共 48 排,螺栓孔均位于筒体提升条上,按照高-高形式布置。筒体衬板提升条为对称型,衬板总高 290 mm,提升条面角为 56°,底板厚度 80 mm,底板两侧设置辅助提升条。

原筒体衬板结构

图2 原筒体衬板结构

筒体衬板排列方式

图3 筒体衬板排列方式


该球磨机于 2016 年 10 月投入试运行,在试运行约 2 个月后,筒体衬板出现不同程度的开裂现象,整体磨损量较小。开裂部位位于提升条及底板处,以底板开裂为主,开裂形式大多为纵向贯穿开裂,严重区域已掉块,如图 4 所示。分析损坏的原因主要是磨矿工艺流程处于前期摸索阶段,整个采矿、粉磨系统给矿量不稳定,难以满足设计日产量要求;同时磨球的加入时机、频次及加入量也不固定;加之因其他设备检修的影响,磨机整体运行呈现非连续状态。在此工况条件下,磨机内综合填充率低、物料层薄,运行瞬间磨球量大,使得衬板遭受巨大冲击,断裂风险加剧。

筒体衬板开裂

图4 筒体衬板开裂

随着碎磨工艺日渐稳定,原结构筒体衬板又陆续使用 2 套。相较于试运行期间,这 2 套筒体衬板的断裂数量有所降低,但依然存在排料端筒体衬板开裂现象。在整个运行周期中,原结构筒体衬板的磨矿效果不理想,每套衬板平均磨矿量为 230 万 t,衬板整体耐磨性有待提高。

3 衬板结构改进及使用效果

3.1 结构改进

首先对原筒体衬板结构进行模拟计算,结合磨机的规格和转速、钢球直径、磨机综合填充率及衬板结构等参数,采用 MillTraj 专业模拟软件对球磨机磨球运动轨迹进行模拟,结果如图 5 所示。

原衬板结构磨球抛落轨迹

图5 原衬板结构磨球抛落轨迹

由图 5 可以看出,筒体内物料分布于第 4 象限30°~38°位置,而钢球的抛落点却位于第 4 象限靠近40°位置。显然,在磨机运转过程中,磨球抛落至物料趾部外,对物料的破磨作用减弱,反而直接砸向衬板,对衬板造成了巨大的、频繁的冲击,从而降低了磨矿效率,造成衬板过早损坏。因此,必须对筒体衬板进行结构改进,以调整磨球、物料的抛落轨迹,改善钢球直接对衬板的冲击力。

在球磨机规格、磨机转速及磨球规格一定的条件下,影响磨机物料及钢球运动轨迹和磨矿效率的因素包括:筒体衬板间隙、提升条高度及提升面角。因此,对半自磨筒体衬板进行改进,采取的主要措施如下:

(1)增加衬板间隙,提高磨机性能 衬板间隙是由衬板排列数量决定的,影响物料的提升率。合理的提升条间隙可最大限度地增加物料提升率,避免夹料现象,提高磨机性能。部分提升条数量减少可以增加提升条间料仓体积,同时也可提高磨机每转动一圈所提升的料浆,提升率增加将大幅提高磨矿效率。筒体衬板原排数为 48 排,现将衬板排数由 48排减少至 32 排,同时将筒体部二段分布改为三段分布。

(2)增加提升条的高度 衬板提升条的作用主要是提升物料及磨球,改变其运动轨迹和运动状态。提升条高度增加,物料及磨球被提升的高度也随之增加,从而增强了其抛落时的破磨能力,利于磨矿效率的提升。筒体衬板原高度 290 mm,在保持底板厚度80 mm 不变的情况下,将高度提升至 380 mm,总高增加 90 mm。

(3)改变筒体衬板面角 筒体衬板面角是指衬板提升条截面夹角,筒体衬板面角也是决定物料及磨球运行轨迹的关键因素之一。筒体衬板的面角越大,磨球被衬板提升的高度就越低,落点就越靠近中心,衬板被撞击的概率就会降低;相反,筒体衬板的面角越小,磨球被衬板提升的高度就越高,落点就越远离中心,衬板被撞击的概率就增大。因此,考虑通过增大筒体衬板面角来降低磨球被提升的高度,以减少磨球对衬板的冲击力。原筒体衬板提升条面角为56°,现将筒体衬板面角增大至 60°。

3.2 使用效果

改进后通过模拟软件对磨机磨球运动轨迹进行模拟,结果如图 6 所示。由图 6 可以看出,磨球抛落位置位于第 4 象限的 38°左右,而物料的边缘位置在第 4 象限 38°左右,显然,磨球的抛落点即为物料趾部,此时不但不会撞击衬板,而且磨矿效率将达到最高。由此可以推断,衬板的第一次结构改进是比较合理的。

衬板结构改进后磨球抛落轨

图6 衬板结构改进后磨球抛落轨

图7、8 分别为改进后筒体衬板结构及现场安装情况。筒体衬板结构改进后,首套衬板于 2017 年7 月 25 日安装运行,共连续使用 2 套,每套衬板平均处理矿量达到 326 万 t,比原结构衬板磨矿量提升41.74%,改进效果明显。但同时该筒体衬板也存在不足之处:一是个别衬板质量较重(达 2.43 t),基本达到现场机械手的限制质量(2.5 t),对现场安装造成一定的安全隐患,且增加了衬板安装更换时间;二是筒体衬板整体质量较原结构衬板增加 37.86 t,增重22.6%,磨机负载加重,实际运行功率增加,磨矿能耗增加,大幅度提高了运行成本。

改进后筒体衬板结构

图7 改进后筒体衬板结构

改进后筒体衬板安装

图8 改进后筒体衬板安装

4 衬板结构优化及使用效果

4.1 结构优化

图9、10 分别为改进后失效筒体衬板及磨损曲线示意。分析现场失效衬板剩余厚度以及磨损曲线可知,磨损严重部位主要位于出料端筒体衬板及筒体提升条提料侧,而进料端筒体衬板以及非提料侧磨损量较少,剩余厚度相对较多。

在基本保证磨矿效率的前提下,为达到进一步减轻筒体衬板质量、降低采购和运行成本、提高衬板更换效率及提升衬板综合性价比的目的,必须对筒体衬板进行再次结构优化。

结构改进后失效衬板

图9 结构改进后失效衬板

结构改进后失效衬板磨损曲线

图10 结构改进后失效衬板磨损曲线


本次结构优化主要对不同部位进行差异化设计。如图 11 所示,在衬板高-高排列形式下,根据实践经验将进料端筒体衬板提升条高度适当降低,由 380 mm降低至 350 mm,出料端筒体衬板高度保持 380 mm 不变;在磨机单向旋转条件下,筒体衬板维持 60°面角不变,通过适当减小非提升侧角度,在减轻衬板质量的同时,提高衬板的有效金属利用率。

筒体衬板结构优化

图11 筒体衬板结构优化

4.2 使用效果

图12 所示为结构优化后磨球抛落轨迹。结果显示,磨球的抛落点位于物料趾部,并没有直接空砸衬板,衬板结构优化可行。

衬板结构优化后磨球抛落轨迹

图12 衬板结构优化后磨球抛落轨迹

图13 显示了衬板结构变化与矿石处理量之间的关系。优化后首套筒体衬板于 2018 年 4 月 5 日开始装机运行,连续运行共计 3 套,相较于第一次结构改进,筒体衬板质量减少 13 t,降低 6% 左右,但磨矿效率仍维持在较高水平,平均处理矿量达到 310 万 t。由此可以断定,第二次结构优化是成功的,整体性价比较高,获得了客户的认可。

衬板结构变化与磨矿量之间变化关系

图13 衬板结构变化与磨矿量之间变化关系

5 结语

根据大型球磨机实际运行工况,对球磨机筒体衬板结构进行了持续不断的改进,通过分析筒体衬板排数、提升条高度以及提升条面角等对磨矿效率有影响的因素,结合实际设计经验,获得了较佳的结构优化方案。衬板结构改进和优化后,磨矿效率大幅提升,综合运行成本降低,使用效果良好。面对球磨机大型化发展趋势,球磨机筒体衬板还存在较大的优化空间,需要借助计算机模拟技术,紧密结合选矿工艺,在磨机实际运行基础上有待于继续进行研究。

来源:矿山机械杂志

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