磨机衬板是保护气缸不受研磨体和材料直接冲击和摩擦的关键部件,同时用于提升材料和研磨体,提高研磨体对材料的粉碎和研磨作用。它有助于提高小麦的研磨效率,增加产量,减少金属消耗。
衬垫的形状和材料也不同,以满足各种工作状态(粉碎或精细研磨)的要求。以粉碎为主时,衬板对研磨体的共荐力更强,衬板应具有优秀的抗冲击性。以细磨为主时,安板的升力较低,对研磨体的共推作用弱,冲击小,研磨作用较强,要求安板耐磨性好。衬板是研磨机的重要组成部分之一,寿命直接决定了小麦的检修周期,对选矿厂的生产率有重要影响。
国内某大型铜矿使用中信重工机械股份有限公司生产的10.37m5.19m半自动机。该半自磨机的矿粒度为-300毫米,采用振动筛分级、闭路打磨,矿用产品粒度为P80=1937米,吞吐量为938t/h,连续运行24h,安装功率为25586千瓦。
1优化前衬垫结构和使用
优化设计前,枪管内板为66排,内板螺栓孔均位于升力上,内板升力为高-低-高,高度升力高度为305毫米(含基座),低升力高度为205毫米(含基座)。衬垫结构如图1所示。
图1前缸套结构优化
枪管衬板运行3个半月后发现断裂现象,断裂形式主要有两种。一个是沿着整个纵向方向断裂(见图2)。一个是沿着横截面断裂(见图3),少数是掉角。
图2衬垫沿整个纵向方向断裂
图3衬垫沿横截面断裂
分析表明,衬板升降杆的高度和面角对衬板的寿命有很大影响。衬垫的升降杆太高,衬垫的面角太小,钢珠会过高,钢珠会直接撞在衬垫上,导致衬垫破裂和断裂。
利用离散单元分析软件EDEM对磨机内部材料和钢球的运动轨迹进行了模拟(见图4),结果表明,在装有该安板的磨机内部存在钢球冲击安板的情况下,由于过度的直接冲击,安板过早破损。
图4 EDEM软件模拟材料和钢球的运动。
2衬垫优化
2.1气缸套行数的确定
半自动枪管衬板升降条的作用是抬起介质,使介质达到最佳升降高度。升降机杆越多,介质数越多,研磨效率越高。根据相关文献,直径为28ft的半自动桶内衬升降机为56行,其余半自动直径(英尺)与桶内衬升降机行数的关系大部分为1: 1,如图5所示。
图5半自动磨径(英尺)与桶衬提升行数的关系
2.2缸套面角的确定
枪管衬板面角度是衬板升降杆轮廓的角度。枪管内板的面角越大,钢球被内板升高的高度越低,钢球撞击内板的概率就越小。相反,枪管内板的面角越小,钢球被内板抬得越高,撞到内板的概率就越高。因此,通过增加面角,可以降低钢球升高的高度,减少钢球撞击内板。该磨机的原始内板面角为50,将面角增加到60,然后通过内板模拟软件进行模拟,结果如图6所示。可以看出,枪管衬板的面角为60时,球不再击中内板,因此,此次优化设计的枪管衬板使用了60面角。但是,如果衬板的面角增加,钢球的高度就会降低,磨削效率就会下降,因此,如果60面角没有碰到内板,可以考虑再次适当减少面角,增加小麦产量。
从上面的模拟分析可以看出,每圈共有66个,安板升降机按高度-平面-高度排列。也就是说,桶衬的一半高度(305毫米高,包括基座),另一半高度略高于衬底(50毫米)。升降机杆面角度考虑为60度。衬垫形状如图7所示。如图8所示,这是3D组件图。
图7衬垫形状
图8衬垫的三维装配图
使用专业软件和EDEM仿真软件对枪管衬板进行DEM仿真(总充电率为24%,钢球充电率为10%)。
从仿真结果可以看出,在安板结构优化后,钢球不会撞到安板,安板结构合理。
3优化后衬板现场使用
眼板优化改造安装使用1个月以上后,从现场收集的照片可以看出,眼板使用得很好(见图10),眼板的使用寿命可以达到4个月以上,眼板结构的优化设计是成功的。
图10优化后衬垫的使用
4结论
通过优化半机身轧机筒体衬板的结构,分别分析了影响衬板寿命的衬板升降行数、提升面角度和提升高度等因素,确保了最佳的衬板结构优化方案。优化后的衬板在现场取得了良好的使用效果。
来源:矿机之家
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